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液压系统在化纤行业的应用

2024-06-20 08:55:52

在化纤生产行业,打包机是一种重要的设备。它将切断后输人其中的化学纤维压实,然后捆扎成大小、重量一定的纤维包,以便于存储运输。为打包机提供动力则是打包机的液压系统。作为打包机的核心部件,液压系统的稳定性是打包机正常工作的必要条件。

随着技术进步,打包机的液压系统采用了插装阀集成控制,这大大优化了打包机液压系统的整体性能,降低了系统的故障率。但在实际应用中,液压系统仍存在一些问题影响打包机的正常运转。因此,需要进一步改进设计以提高打包机液压系统的稳定性,确保打包机的高效运行。

(1)打包机的工作过程与液压系统存在的问题

打包机工作时,先把前方设备送来的化纤由打包机的推料箱推入压缩箱,预压缸进行预压缩。当压缩箱中的化纤达到要求的重量,转箱装置带动压缩箱转动,将盛满化纤的压缩箱转到主压侧,这时主压缸压缩,将化纤压实,然后再进行捆包操作。然而在主压缸工作过程中,液压系统却出现了下面的问题。

1)打包机在运转过程中主压的保压效果不理想,主压缸对化纤进行压缩时,当主压缸的活塞杆推动主压头下降到一定的高度后,为了保持化纤不反弹,工艺要求主压油缸上腔压力在5min的时间内压力降不大于3.5MPa。经测试证实,压力降达不到此要求,主压缸的保压效果不理想。

快盈5002)主压缸的支承问题,打包机在安装调试过程中,主压头正在下行时突然停止,主压压力继续升高,主压头依然不动,呈卡死状态,导致主压缸活塞被打成盘状,缸筒被撑大严重变形,造成主压缸报废。

(2)主压保压液压系统的改进

打包机打包时,主压头运行到下限位,所有电磁阀断电,液压泵处于卸载状态,主压缸上腔的高压油通过控制油路,将插装阀CV1和CV2关闭,于是,主压缸上腔的高压油原则上无泄漏,因而能够实现保压。但是,控制油路先经过电磁球阀进人插装阀 CV1的上腔,这时锥阀单元的A腔与C腔都是引自主压缸上腔,是高压腔,而B腔则与回油路连通,是低压腔。保压时由于此阀上下腔压力高低不同,主压上腔的压力油会沿阀芯和阀套之间的间隙流向回油路,这样实际上是在靠滑阀式的间隙密封来进行保压,而不是利用锥阀锥面密封无泄漏的优势,因而导致保压效果不理想。

为了解决这个问题,对液压系统进行改进设计。将锥阀单元的B腔与缸上腔连通,这样C腔与B腔的控制油压力相同,但C腔的受力面积大于B腔,所以阀芯依然能够关闭。同时,因为B腔与C腔的油压相同,所以控制油就不会由阀芯和阀套之间的间隙流向B腔了,而且泄漏量完全由锥阀锥面密封控制。经过改进,保压效果明显提高。

快盈500(3)主压支承液压系统的改进

快盈500打包机的工艺要求主压头在上限停留24h,下滑量不大于10mm。为了防止主压头在上限因重力作用而下滑,在主压缸下腔的回路上增加一个背压支承阀,但是效果并不理想。于是又增加液控换向阀CV5。正常工作时主压头要下行,需使主压缸下腔压力达到某一设定值(此值的设定应略大于主压头的自重与主压缸下腔环状面积的比值),这时主压缸上腔引出的控制油路才能控制CV5的液控换向阀换向,CV5才能开启,主压缸才能顺利下行。但液控换向阀在事故发生时没有换向,处于闭死状态,由于它的非正常工作导致CV5终未开启,于是主压缸下腔至CV5之间组成了一个封闭的高压腔,导致事故发生。

快盈500为了解决这个问题,对液压系统进行改进设计。取消液控换向阀CV5,同时更换背压支承阀的型号。采用综合性能指标都比较高、启闭可靠性高、内泄小的背压女承阀。更换背压支承阀后,打包机的主压缸运行良好,并且主压头在上限的下滑量达到了艺的要求,起到了对主压缸的支承作用。


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